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公司新闻

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老厂分矿加大自主创新投入,针对大陡山细脉带网状矿原矿含锡品位仅有0.15~0.2%的实际,创新重力选矿工艺,在处理量增加,原矿品位下降的情况下,选矿综合回收率比设计提高1.7个百分点,吨矿处理成本降低22.42元,对资源型矿山低品位矿石的节约循环利用提供了有益的借鉴。

老厂大陡山网状矿于1986年进行规模化开采,到2006年6月,设计提交的矿石量、金属量均已开采完毕。根据国务院关于加强二轮找矿的指示精神,2005年老厂分矿就启动了“大陡山可持续生产研究”项目,扩大原采区周边找矿范围。经分析:周边原矿含锡品位由过去20年平均的0.264%降至0.2%以下,采剥比由原来的1:5.65增加到1:8。老厂分矿及时提出了“加大投入、自主创新、采选适度、降低成本”的思路。投资近两千万元,对采场及选厂进行较大规模的设备更新和技术改造。采区范围从0.94平方公里扩大到2.49平方公里,探明新增原矿锡金属储量7000吨,资源储量为选矿日处理能力从800吨扩大到1200吨规模效益的重大工艺流程改造提供了可靠依据。

按照“该收早收、该丢早丢”的原则。投资增加4台JT型锯齿波跳汰机用于原矿粗磨后的粗选,形成“跳汰粗选富集、高低品位矿石分磨分选、跳汰补水循环使用”的局部流程;投资10台旋转螺旋溜槽对一段床中尾矿进行扫选;将磨前沉砂箱改为螺旋分级机,提高磨矿浓度。“跳汰机粗选——摇床精选——螺旋扫选”的重力选矿新工艺,形成三种设备优势互补,改变了长期以来单独使用摇床重选的生产模式。2007年,日平均处理量1010吨,同比提高23.7%,原矿品位0.165%,同比降低0.081个百分点;选矿回收率51.7%.,同比提高0.1个百分点。

降低作业成本是低品位矿石洗选加工获得效益的有效途径。原来,大陡山选厂的尾矿矿浆用砂泵提升到尾矿库堆存和回水,回水率75%;2007年1月投资375万元新建的φ53米浓密池投入使用,回水率提高到90%,仅此一项,2007年用水总成本就下降了397.19万元。更新高耗低效设备及合理开动磨矿设备,降低了电耗,给矿砂泵更新为碴浆泵,电机功率降低一倍以上,分泥斗取代振动筛,电机容量少开15kw;先进的工艺流程,使进入磨机的粗砂和尾矿大量减少,可停开160kw磨机。流程改造与新设备的使用,设备的间隙开停相匹配,选矿用电单耗降低26%,2007年节约电费109万元。

由于矿石处理量提高,水电单耗下降,2007年吨矿洗选成本从61.79元下降至39.37元,节约成本703.95万元。

这一创新的重力选矿流程新工艺,为云锡集团公司低品位资源、库存尾矿资源回收再利用的研究、开发具有典型的示范作用。