大屯选矿厂在硫化矿车间三、四系统进矿流程改造工作中,将“精、细、省”三字贯穿始终,努力争取工艺流程的优化和改造成本降低的双赢。
一是在碎矿、磨矿工艺流程设计、设备安装工作中,念好“精”字经。第一次将洗矿筛、德瑞克高频振筛、大磨之间的连接设计紧凑精简、整体布局,各设备间高差较小,要求设备安装人员的技术精益求精,有效地减少了工程的占地面积,节省了设备间连接管道等的消耗和占地面积,缩短了工程工时。二是整个流程设计和设备安装工作从“细”处着手,念好“省”字经。首先是自主设计、优化洗矿筛的结构,自制设备,节约成本5万余元;其次是在德瑞克筛的安装设计上将设备、工作平台的支架作为设备加强结构,与德瑞克筛连为一体,并将设备的支架由原来的8根支柱减少为4根,在提高设备整体的稳定性能的同时,共降低钢材消耗量5吨;再次是整个流程的两台大磨共用一个泵池、两台泵,减少了两台泵的投入,避免了砂泵运行时产生的空耗。
目前,整个工程的主设备已安装完毕,正在进行管道和厂房的安装和建设。工程投入使用后,将直接与硫化矿车间的三、四系统重选流程连接,选别氧化矿矿石。设计处理量相当于氧化矿车间一个栋的选别能力,在有效提高屯选对矿石的科学、综合利用率的同时,降低了硫化矿车间的生产空耗。