“十一五”期间,卡房分矿围绕“节能减排,科学发展”的主题,引进和应用新技术、新设备、新材料、新工艺,大力实施节能减排、推进清洁生产,不断优化生产布局、优化生产工艺,实现规模化生产,单位GDP能耗降低20%的约束性指标,全面完成了云锡公司下达的指标。
五年来,卡房分矿大力实施技术改造,积极引进和应用国内、国际一流的设备,用先进技术、先进设备改造提升传统产业,并通过对新技术进行消化、吸收,转化为现实生产力。在技术改造方面,单铜流程经过四次改造,由原来的日处理量700吨左右提升到日处理2000吨;3000吨/日多金属采选系统工程坑下工程快速推进,选矿流程全面建成投产,为打造云锡南部采选中心,建成年产200万吨的现代化矿山奠定了坚实基础。在引进应用新设备方面,引进国内生产的TCY-3m3铲运机和国际一流的山特维克LH410M-4m3铲运机,实现了无轨采矿、有轨运输;钻孔设备采用T-100浅孔钻机和中孔设备YCT-90凿岩机;3000吨/日多金属选矿流程按现代工业化的要求设计,采用“2+1”选矿模式,设计理念打破传统模式,采用国内外的先进技术和装备,选矿遵循“多碎少磨”的技术路线,在碎矿、磨矿、浮选系统中选用大型化、规模化的设备和工艺,在给矿、分级和鼓风机等设备上应用变频调速控制技术,实现了工艺流程的高效率、可控性和安全性,节约了占地空间,减少了投资,工艺性好,指标稳定,高效低耗,单铜2000吨/日流程综合单耗由改造前30.455千瓦时/吨下降为25.377千瓦时/吨。
为积极推进云锡区域性矿山建设,卡房分矿不断优化压气、供电系统。按照公司区域性矿山压气系统优化方案,新建了空压机站,配置了八台英格索兰螺杆式空压机,采用英格索公司设计的集中监控系统,于2010年2月17日投入使用,为坑下采掘生产提供了高质量的动力,压气效率与活塞式空压机相比,由原来的60%提高到90%,节能效果显著。采用电气综合自动化系统,新建了大白岩35kV变电站,于2010年1月14日顺利投运,为3000吨/日多金属采选系统工程提供了源源不断的动力。新变电站建成后,对用电负荷线路进行合理配置,通过负荷转移,及时停用了原35kV变电站一台主变压器,月减少基本电费支出17.01万元,截止2010年12月底,减少基本电费支出136.08万元。
围绕“节能减排,科学发展”的主题,卡房分矿加大管理节能和措施节能力度。采用高效、节能、低耗的小型螺杆式空压机,改善了掘进作业条件;在3000吨多金属建设中应用PLC变频调速控制技术,节能率15%以上;在大白岩坑1980斜井绞车上安装变频调速装置,实现PLC全自动控制,提高了安全可靠性;供电系统采用高、低压无功补偿,节能成效显著;600t流程磨矿系统安装节电器,节电率达6%;严格各作业工序电能单耗考核,采取调荷让峰、错峰让谷等措施,在保证了选矿单位满负荷生产的同时,取得了显著的节能成效,2010年累计用电单耗与2009年同期相比,节约用电383万kW·h。
责任编辑:倪秀华 高 沁