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【四大提升工程】提质增效:锡业分公司厚植发展新动能新优势

今年以来,锡业分公司精炼车间在突破发展瓶颈上攻坚克难、在技术创新上下真功、在降本提质上求实效,生产经营取得良好成效。截至11月,考核单位作业成本同比下降12.27%;天然气累计单耗同比下降10.54%;析渣含锡52.19%,同比降低1.34个百分点。

强化组织链,促精准同频共振。面对离心析渣含锡居高不下、铜棒清洗效率低、劳动强度大……亟需破解的难题,车间生产进程屡屡受阻,生产效率和安全环保均面临严峻考验。支部坚持问题为导向,以书记领办项目为牵引,细化制定《精耕细作降低离心析渣含锡研究》等7个项目,实现党建目标与生产经营目标的精准对接。成立“领导班子+党员+骨干”党员攻关团队,探索降本增效良方,总结提炼“降低离心机析渣含锡操作法”,被纳入“一室一站一团队”工作室上墙推广运用。

锻造先锋链,促精益过程管理。以“两队一区一岗”为桥梁,四大工序为驱动,激发一线活力,在攻坚克难亮真招。推动“五小”活动成果应用,锻造党员先锋链。开展《从焊锡电解液中高效回收铟的工艺技术研究》,电解湿法增设中班,缩短处理周期,提升生产效率,主流程置换周期由6天缩短至5天,贵金属置换周期由8天缩短至6天。借鉴文山锌铟置铟作业模式,把铝锭替换成铝片,反应时间由2小时减少至20分钟,极大减少作业时的操作误差。截至8月末,海绵铟产量同比去年累计增加126.01%,完成年度计划85.87%。聚焦《锡精炼工艺装备清洁节能加热技术研究与运用》攻关项目,借鉴7#中转锅红外加热成功经验,对车间57m溜锡槽结构进行分析改造,在溜锡槽末端30m槽底设置加热装置,增设保温盖板。锡液温度由原来380℃降低到310℃,实现远距离输送锡液,每天炉前4#中转计量锅可节约134Nm天然气,预计每年可节约成本约12万元。

深化服务链,促精细需求匹配。实施科技创新提升工程,注重车间作业环境的改善,减少职业危害,切实保障员工的职业健康,延伸实事服务链。开展《党建解题阴极铜棒自动清洗研磨机组利用研究》,引进高效智能铜棒清洗机,推进锡电解铜棒清洗效率提升,加快锡精炼自动化、智能化、数字化转型升级进程,改善了操作人员作业环境,现场作业酸雾、高温、噪音、金属粉尘等难题迎刃而解,铜棒杂质清理时间由5小时缩短为3小时,操作人员由3人减少到1人,工作效率提升75%以上,每年可创造效益120余万元。

拓展人才链,促精兵强匠技能锤炼。依托“一站一室一团队”,发挥“大锡工匠”引领作用,进一步拓展车间人才链。常态化开展“小教员、小课堂”等各类培训活动提升员工技术技能,壮大新时期产业工人队伍。2024年开展锡业股份公司级劳动竞赛1项,车间级24项。聚焦全员创新、提质增效,搭建合理化建议平台,鼓励车间全员“登场唱主角”,以主人翁精神参与车间管理改革发展的新思路、新办法、新举措,让员工的“金点子”转化为“金果子”,为公司高质量发展“助跑”。2024年征集合理化建议《解决电解系统锡离子贫化》等20余项,产生经济效益约1300余万元。


责编:陈 雍

审核:李 沛